東北特鋼高線公司提升鎳、鉻回收率 首季增效1490萬元
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一季度,東北特鋼集團高線公司鎳回收率達到92%、鉻回收率達到93%,比以往提高了四個百分點,成為噸鋼原材料成本降低的重頭。據(jù)統(tǒng)計,一季度,共節(jié)約純鎳77噸,節(jié)約高鉻458噸,創(chuàng)效達1490萬元。
貴重金屬鎳、鉻的投入,在高線公司整個生產(chǎn)成本中占有相當大的比重,提高鎳、鉻的回收率,能使噸鋼成本得到大幅度降低。以往,高線公司鎳、鉻回收率一直不高,在88%左右徘徊。這一方面是由于生產(chǎn)時電爐氧化和返回鋼燒損造成鎳、鉻損失;另一方面,以往公司考核重點盯在電耗指標上,對回收率沒有明確的考核指標,員工提高鎳、鉻回收率的意識不強。
高線公司實行區(qū)域經(jīng)營承包后,重點突出對降成本指標的考核,這樣促使了員工觀念的轉(zhuǎn)變,員工在完成各項產(chǎn)量、質(zhì)量、消耗指標的基礎上,開始重點從整體考慮如何降低噸鋼成本,爭取效益最大化。高線公司將降成本的目光瞄向了如何提高鎳、鉻的回收率來創(chuàng)效上。他們在管理上細化了考核,注重控制AOD、LF爐的中下限。他們對每一爐鋼的每一個成分,如鎳、鉻等貴重金屬逐項列出,根據(jù)各節(jié)點指標的完成情況進行打分。月末,再將這個分數(shù)與班組核算結(jié)合起來進行獎勵,獎勵直接對著操作工。以LF爐為例,貴重金屬中下限控制好的班組獎勵能達七八百元,少的一二百元。在工藝上,確定了通過降低氧耗來提高貴重金屬回收率。在相關(guān)人員的努力下,300系列的不銹鋼氧耗從噸鋼20立方米降到6立方米以內(nèi)。氧耗的降低,雖然使噸鋼電耗由450度增加到510度,但高線公司算了一筆賬,電耗提高60度,鉻回收率提高兩個點就能換回來,而鎳回收率提高一個百分點就能換回來。另外,在環(huán)保的允許下,區(qū)域承包者對除塵器的抽力進行適當調(diào)整,這樣也能減少一部分鎳、鉻損失。同時,由于一季度整個公司的生產(chǎn)效率提高,對鎳、鉻回收工作也是一個拉動作用。
下一步,高線公司將在保證鎳、鉻回收率穩(wěn)步提高的基礎上,力爭把氧耗控制在噸鋼12立方米以內(nèi),電耗降低到500度以下,使效益最大化。
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