軸承套圈磨加工過程中,有多次利用磁力定位加工,給加工過程帶來了方
便、可靠的定位方式,然而經(jīng)過充磁后的零件會帶有較大的殘磁,使金屬屑、砂
輪磨損顆粒等雜物吸附在零件表面難以洗凈,影響軸承清潔度,嚴(yán)重影響下道工
序的加工精度、加工質(zhì)量和合格率。因此,經(jīng)充磁后的零件在轉(zhuǎn)下工序前需進(jìn)行
退磁清洗。
國內(nèi)行業(yè)普遍使用自動連線加工,每臺設(shè)備出料口設(shè)有小型退磁機(jī),由于設(shè)
備空間限制,而退磁后未能達(dá)到充足的清洗效果轉(zhuǎn)下工序,而使零件清潔度差,
影響下工序加工質(zhì)量,如:內(nèi)圈溝磨后→內(nèi)圓磨→超精;外圈溝磨→超精。使加
工合格率降低。
使用水退磁機(jī)前后質(zhì)量合格率對比,以超精工序?yàn)槔?,水退磁機(jī)前,合格率
只能達(dá)到80%,使用水退磁機(jī)后合格率達(dá)到97%,另3%不合格因其他原因造
成。不僅是超精工序,良好的清潔度和殘磁,對成品旋轉(zhuǎn)靈活性(手感)、振動
值均有顯著的改善,極大地提升了軸承精度等級,為企業(yè)帶來了較好的經(jīng)濟(jì)效
益。
為了解決此問題,恩施長源軸承制造有限公司自行設(shè)計制造了一種水退磁
機(jī),使用在生產(chǎn)線上,效果顯著。其原理是:交流退磁機(jī)(線圈密封)→水泵
(防銹清洗水)噴淋→皮帶傳送(電機(jī)→渦輪變速機(jī)構(gòu))。經(jīng)此退磁機(jī)退磁后的
零件,其殘磁<0.2mT,清潔度好,為下工序質(zhì)量提供了保證。