設(shè)備化學(xué)清洗引起損傷主要原因分析
發(fā)布時(shí)間:2013-10-06 發(fā)布人:
新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:574
1空冷器鋁翅片酸洗腐蝕 某石化工廠芳烴聯(lián)合裝置有較多空冷器,碳鋼管內(nèi)走烴,管外鋁翅片通過風(fēng)機(jī)鼓風(fēng)散熱。經(jīng)長久運(yùn)行,鋁翅片上沉積塵垢油膩,影響冷卻效果,需噴淋清洗,曾采用5%HCl+Lan826+表面活性劑或5%HNO3+Lan826+表面活性劑;但鋁翅片并不光亮,為此在上述清洗劑中再加少量HF.經(jīng)噴淋,雖然鋁翅片表面“煥然一新”,但仔細(xì)觀察鋁翅片已嚴(yán)重腐蝕,有的甚至薄如紙片。2鈦銅復(fù)水器化學(xué)清洗與腐蝕 某石化廠乙烯裝置采用海水冷卻的復(fù)水器,原用黃銅管束,后因腐蝕泄漏改用鈦管束,殼體為原碳鋼,兩側(cè)水室或封頭仍用原黃銅復(fù)層。管程走海水,殼程走蒸汽,經(jīng)一階段運(yùn)行,殼程沉積含硅的氧化鐵垢需要清洗,某公司采用10%HNO3+0.5%HF+固體緩蝕劑。緩蝕劑只能避免鋼殼體的腐蝕,而不能減緩HF對鈦管的腐蝕,可將酸洗時(shí)間控制<1h,但多次酸洗鈦管仍會(huì)減薄。管程走海水基本無垢,但廠方要求再對管程清洗,用清洗過殼程的酸液對鈦管本來沒有必要鈍化,但施工人員自作主張用亞硝酸鈉(加氨水調(diào)pH)鈍化,這樣不僅藥品?良費(fèi),而且因加氨的亞6肖酸鈉對水室內(nèi)壁復(fù)合的銅會(huì)造成侵蝕,還有可能誘發(fā)SCC.經(jīng)及時(shí)制止,排除鈍化液,再用清水反復(fù)沖洗,才避免事故。3銅冷卻器化學(xué)清洗及腐蝕 某石化廠空調(diào)系統(tǒng)由銅冷卻器與碳鋼管道等組成,因結(jié)垢冷卻效果差,用4%檸檬酸銨,85~90℃清洗,發(fā)生銅管穿孔泄漏,后經(jīng)焊補(bǔ)恢復(fù)使用。一年后因結(jié)垢,再次停車清洗,為了安全,采用10%氨基磺酸+Lan826,并用該廠副產(chǎn)50℃熱水配酸洗液,為徹底清除厚垢,清洗時(shí)間延續(xù)了8h,結(jié)果發(fā)生銅管泄漏,分析原因可能是清洗時(shí)間過長,原有泄漏處銅焊有缺陷,除垢暴露造成泄漏。也可能是酸洗溫度超過60℃,氨基磺酸分解生成酸性硫銨,而引起腐蝕。4電廠鍋爐過熱器酸洗與開裂 某電廠鍋爐過熱器蛇管部分由18-8不銹鋼制造,大部分由CrMo鋼制造,采用3%檸檬酸+0.2%若丁緩蝕劑清洗,70~100℃,浸泡24h,試車時(shí)發(fā)生不銹鋼管開裂,經(jīng)斜目與電鏡分析,是由于CI-引起的SCC.國產(chǎn)若丁組成中含有50%NaCl,這是引起SCC的根本原因。5加氫裂化換熱器酸化與開裂[1] 某石化廠加氫裂化有兩臺(tái)18-8不銹鋼制造的高壓換熱器,因沉積油焦碳垢需清洗,根據(jù)某單位清洗碳鋼換熱器焦碳垢經(jīng)驗(yàn),采用95%濃硫酸(w為98%)+5%濃硝酸~為98%)進(jìn)行清洗,歷年來經(jīng)3次清洗,前兩次清洗正常,開車無異?,F(xiàn)象,但第3次酸洗時(shí)經(jīng)20min因反應(yīng)劇烈停止酸洗,用堿中和,再用純水大量沖洗。 但開車不久,一臺(tái)換熱器排污管口斷裂,引起燃燒?! 膳_(tái)換熱器抽芯檢查,通過金相、電鏡與能譜分析證明為由CI-、S-誘發(fā)引起的SCC,破裂原因是由于經(jīng)多次濃H2SO4濃HNO3清洗,換熱器底部死角莉皂沖洗徹底,從而造成H2SO4+Cl-在垢層中濃縮而引起SCC,也可能由含CI-的連多硫酸誘發(fā)的SCC.[page]6PTA不銹鋼/鈦加氫反應(yīng)器堿洗與開裂[2] 某石化廠PTA裝置加氫反應(yīng)器由美國引進(jìn)材質(zhì)為三層復(fù)合(碳鋼+304L+鈦),但鈦復(fù)層未采用焊接結(jié)構(gòu),而使不銹鋼焊縫暴露于工藝介質(zhì)中。該反應(yīng)器介質(zhì)為PTA+H2+H2O,溫度275℃,壓力6.8~7.3MPa,為提高Pd/C催化劑活性,需不定期進(jìn)行不停車堿洗,采用5%NaOH(后改為1%NaOH),溫度275℃,時(shí)間1h.經(jīng)5年運(yùn)行后開罐檢視發(fā)現(xiàn)不銹鋼焊縫共u處開裂19條裂紋,經(jīng)補(bǔ)焊次年大修又發(fā)現(xiàn)多條裂紋。經(jīng)分析屬于穿晶和沿晶混合型的SCC,很可能是由于高溫堿洗造成的SCC.7PTA不銹鋼設(shè)備系統(tǒng)堿洗與開裂[3] 另一石化廠PTA裝置加氫反應(yīng)器由日本引進(jìn),采用鋼+304L+鈦三層復(fù)合,投運(yùn)18年更換。近年由美國引進(jìn)采用鋼+304L兩層復(fù)合,由于擴(kuò)能,Pd/C催化劑性能受到影響,需定期用堿洗提高其活性,延長使用壽命。由于堿洗是在不停車狀態(tài)下進(jìn)行,與正常生產(chǎn)的壓力(7.2MPa)溫度(282℃)相同,并不是僅對加氫反應(yīng)器一臺(tái)設(shè)備,而串連了其余17臺(tái)設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)堿洗。這些設(shè)備除幾臺(tái)鈦制外,大多為304L制造的結(jié)晶器、離心機(jī)、母液槽等。堿洗采用1.5%NaOH.雖然加氫反應(yīng)器尚未發(fā)現(xiàn)堿脆,但存在隱患。問題是其后面的不銹鋼設(shè)備陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了SCC,如離心機(jī)簡體擋板發(fā)生龜裂脆斷,金相與能譜分析證實(shí)為CI-引起的穿晶SCC,見圖1.母液槽在汽液界面上出現(xiàn)SCC網(wǎng)狀裂紋,為止被迫更換。幾臺(tái)結(jié)晶器的不銹鋼攪拌漿葉也發(fā)現(xiàn)了SCC.分析堿洗采用的NaOH含有的NaCl為0.04%。雖然堿洗液中含少量CI-,可能有減緩堿脆的作用。但堿洗后,雖經(jīng)純水沖洗,總難免殘留少量的CI-,在投運(yùn)后設(shè)備內(nèi)壁沉積PTA漿料垢,在垢下CI-濃縮造成了不銹鋼氯脆。8鈦冷卻器管子氫氟酸酸洗腐蝕 某石化機(jī)修廠為重制一臺(tái)鈦冷卻器,將原設(shè)備拆卸下來的結(jié)垢鈦管酸洗利用,但因采用HNO3+HF溶液清洗,HF含量超過5%,而使3000余根鈦管中最先清洗的300余根鈦管不同程度發(fā)生了全面腐蝕與浮雕狀腐蝕。9搪瓷設(shè)備鋼夾套酸洗氫鼓泡引 某廠搪瓷夾套設(shè)備對夾套內(nèi)水垢用鹽酸清洗發(fā)生了瓷面龜裂,爆瓷破壞。主要系酸洗緩蝕劑緩蝕效率低與抑制滲氫能力不高,致使酸洗產(chǎn)生的氫原子向鋼內(nèi)部滲透,在搪瓷與鋼基體之間復(fù)合成氫分子,形成很高內(nèi)壓,而使搪瓷爆瓷。
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